我们在安装调试使用ROTORK罗投克执行器时可能会遇见的故障及处理方法进行简单的介绍:
1、 执行器阀杆无输出;A、检查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。B、检查电机是否转动。C、手动、电动均不能操作,可以考虑是阀门卡死。D、解开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已经卡死、滑丝或松脱。
2、 在阀门全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已丢失,应重新设定,或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
3、 显示阀位与实际阀位不一致,重新设定后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
4、 执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(侍放+)位返板.
5、 远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换侍放(+位返)板;如果更换后故障依旧存在,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
6、 远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器有没有卡死,电机有没有烧毁;检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护、电磁反馈开路,电机已烧毁。
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出,更换继电器控制板或电源板组件。
9、 三相电源一送就跳闸,继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
10、因电源电压高(400V以上),保险丝熔断,检查电源板硅整流块正常,电压变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
11、背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器的保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关力矩值”已设为99,用手轮可以关到位,刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
13、手动正常,手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
14、执行器远控/就地均不能动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。
15、执行器动作正常,但无阀位反馈,把反馈回路断开,反馈信号正常。属外接电缆故障,更换电缆。
16、执行器动作过程中力矩保护跳断,增大开/ 关力矩的值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
17、阀门关不死,重新设定行程限位,若重新设定后故障依旧,则阀门坏了。
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设定反了。可用手动检查并重新设定。
19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,在做检查。
20、执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关即LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。
21、执行器电源板已坏,更换新的电源板。通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热,发现主板有个别原件已烧坏,更换主板。
22、执行器远控/就地均不能动作,不接受设定信号。手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
24、执行器远控不动作,就地可动作,但显示阀位不变。线路插头松动。重新插好后,其他情况正常,还是不能远控,更换侍放(+位返)板。
25、就地操作正常,远控不能关,开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开,重新限位,不起作用,更换侍放(+位返)板。
26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸,拆开电机,更换力矩传感器。
27、背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。